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隨著現代工業和裝備制造業的迅速發展,電動缸被廣泛應用到設備、精密自動化等多個領域。下面針對某支架微型電動缸底座的支耳斷裂機產生異響問題,通過機理分析及試驗,提出了解決方案。相關推薦可查看萬里疆官網《伺服電動缸的選型方法你了解嗎?》
1.機理分析
梯形螺母和絲杠干摩擦產生異響。因為梯形絲杠和螺母的運動為滑動摩擦副,效率很低,對油脂的潤滑要求較高。所以通過以上試驗反饋情況可以斷定是由于電動缸內部潤滑不夠,經過多次舉升摩擦消耗掉了內部少有的油脂,造成螺旋副的干摩擦從而產生刺耳的聲音,并通過缸體放大。
2.斷裂機理分析
母材問題:微型電動缸底座支耳采用焊接形式,母材為45號鋼,該材料為中碳鋼,焊接性能極差,需在多重工藝保障的條件下才能實現理想的焊接質量,如母材加溫、焊條加溫、氣體保護電弧焊,以及焊后及時去應力熱處理等措施。
焊縫問題;經實際檢查失效處斷口,發現電動桿底部支耳連接處,未開剖口,焊縫高度和寬度不足5mm,木材厚度約16mm。
3.現場試驗分析
根據以上的分析,對異響的微型電動缸進行反復試驗,發現在進行多次反復試驗后,缸產生了卡死現象,打開電動缸腔體,發現螺母的銅粉散落在絲桿周圍,絲杠表面無任何油膜。對另一個產生響聲的缸體進行涂抹油脂后,反復試驗并未產生異響,可以判定微型電動缸出現此故障的原因就是絲杠與螺母潤滑異常。
4.改進措施分析
對微型電動缸的活塞桿進行重新清洗,內部加入充足的潤滑脂美孚100,替代原少量的低溫潤滑脂,使梯形絲杠在運動發熱時,螺母及絲杠表面能夠得到充分潤滑,使油膜不會因為高溫高壓而造成破壞。同時在活塞桿的頭端增加注油孔,便于運動多次或多年后維護便利。
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